首次炼铁的挫败并未击垮岩山部落,反而像一块砥石,磨砺出了更坚韧的意志和更清晰的思路。在汪子贤——“启明者”的带领下,部落没有盲目进行第二次尝试,而是陷入了一种更为深沉、更为专注的技术攻坚状态。
空地上,那座经历了第一次炼火考验、内壁斑驳的炼铁炉并未被完全推倒,但其结构已被汪子贤用木炭画满了需要修改的标记。复盘分析出的三个主要问题——炉型缺陷、鼓风不足、配比不当——成为了接下来所有工作的核心指向。
改进炉型,追求均匀与通畅
汪子贤深知,原始的炉体结构是诸多问题的根源。他召集了磐石和最有经验的垒砌工匠,围绕炉体展开了激烈的讨论。
“热量集中在底部和风口附近,上部和中部的矿石却得不到充分加热。”汪子贤指着炉壁上熔蚀与完好区域的明显分界线,“我们需要炉膛内部的温度更均匀。”
他给出的解决方案是修改炉膛形状和优化气流通道。他们决定将原本近乎直筒的炉膛,改为略微呈腰鼓形——中部略宽,上下稍收。“这样或许能让热气流在中部形成涡旋,更好地包裹炉料,而不是直冲而上。”汪子贤解释着,虽然不确定效果,但这是基于流体和热量传播的合理推测。
针对废渣排出不畅、导致炉内阻力增大的问题,他改进了出渣口的设计。不仅扩大了出口,还将其形状修改为向外倾斜的溜槽状,方便液态废渣在自身重力下更容易汇集和流出。同时,他指示在砌筑炉壁时,在内壁刻意留下一些不规则的凸起,“或许能减缓料层下降速度,延长反应时间,也能更好地分散热气流。”
耐火材料再次升级。陶片粉和细沙的比例调整,并尝试掺入少量磨碎的、耐高温的白色河沙(石英砂)。虽然条件简陋,但每一次改进都凝聚着工匠们的心血和对更高温度的渴望。
加强鼓风,注入更强劲的呼吸
鼓风效率直接关系到氧气供应和炉温上限。苍牙负责的鼓风小组面临着巨大的挑战。单纯增加人力并非长久之计,且效率提升有限。
汪子贤将目光投向了鼓风工具本身。现有的皮囊风箱虽大,但每次鼓风间隔长,气流不连续。他回忆起一种名为“橐龠”(tuó yuè)的古代连续鼓风装置,大致是由多个皮囊通过巧妙连接实现交替鼓风。
“我们能否制作两个甚至多个风囊,通过杠杆连接,让一组人操作,就能实现此起彼伏的连续送风?”汪子贤用树枝在地上画出简单的示意图。
工匠们围着草图,眼睛发亮。这无疑是一个巨大的创新!说干就干,苍牙带人猎来更多大型野兽,剥制更大更坚韧的皮革。木匠们(虽然工具简陋)则开始研究如何制作稳固的杠杆框架和皮囊固定结构。
几天后,一个粗糙但结构原理正确的双皮囊交替式鼓风装置被打造出来。虽然简陋,甚至有些摇晃,但测试时,它确实能提供比之前单一风囊更持续、更稳定的气流!鼓风组的壮汉们轮番上阵练习,力求掌握新设备的节奏,将“呼吸”变得更绵长而有力。
细思配比,寻找黄金比例
与此同时,另一项至关重要的工作也在同步进行。汪子贤、老铜匠和阿雅等人,避开了消耗巨大的正式炼炉,转而进行了一系列小型模拟实验。
他们找来十几个耐烧的厚壁陶罐,充当微型炼炉。在每个陶罐中,放入固定量的、砸碎到粉末状的赤铁矿粉,然后按照不同的比例加入木炭粉——有的炭多矿少,有的矿多炭少,有的则比例相当。
然后用小皮囊鼓风,在小小的陶罐里进行微型冶炼。这个过程同样需要耐心和细致的观察。他们记录下哪种比例下,反应最剧烈,火焰颜色最白亮,最终得到的金属颗粒最多、最致密。
这是一个繁琐至极的过程,失败了一次又一次。但阿雅和妇人们展现了极大的耐心和细心,她们仔细地称量(用简易天平)、记录、观察、对比。
经过无数次尝试和分析那些微小的、几乎难以察觉的反应产物,一个模糊的最佳
