夏日的热浪裹挟着机油味,在新车间里弥漫。三台崭新的德国设备已经运转了三个月,像驯服的巨兽般吞吐着原材料,吐出一颗颗精度惊人的螺丝。但强子的眉头,却比设备刚到时皱得更紧了。
效率提升30%,良品率提高15%,但是......阿梅把最新的成本核算表推到他面前,利润率只提高了5个百分点。
问题出在原材料上。新设备对钢材的要求极高,必须使用进口特种钢,成本是普通钢材的三倍。更麻烦的是,这种钢材供应不稳定,经常要等货。
我们是被设备绑架了。老赵一针见血,买的起马,配不起鞍。
这天下午,一个意外来客打破了僵局。市科技局的李处长带队来访,说是调研中小企业技术升级情况。
你们这些设备,在全省都是领先的。李处长参观完车间,很是赞赏,但是,有没有考虑过原材料国产化?
强子苦笑:试过几家国产钢材,都达不到要求。
我给你们引荐个人。李处长掏出手机,省材料研究所的王教授,专攻特种钢材。
第一次见到王教授,是在他的实验室。满屋子的仪器设备,让见惯了机器的老赵都啧啧称奇。
你们的问题很典型。王教授听完介绍,直接点出关键,不是国产钢材不行,是配方和工艺要调整。
他拿出几种样品:这是我们为航空航天研发的特种钢,性能完全达到进口标准,成本只有三分之二。
希望,在每个人心中重新燃起。
但转型从来不是一帆风顺。第一批试用的国产钢材就出了问题——在热处理环节出现微裂纹,整批产品报废。
我就说不行!负责热处理的老师傅抱怨,洋设备就得配洋材料。
连王教授都亲自赶来,在车间里一待就是三天。
不是材料问题,最后他得出结论,是你们的工艺参数要调整。
于是,新一轮的调试开始了。新设备、新材料、新工艺,每一个变量都要重新摸索。那段时间,车间里的灯总是亮到深夜,失败的产品堆成了小山。
最艰难的时候,连胖子都动摇了:要不,咱们还是用回进口材料吧?
再试一次。强子的声音沙哑,但很坚定。
转机出现在一个周日的凌晨。当最新的参数设置完成,第一批样品顺利通过所有检测时,车间里爆发出疲惫的欢呼。
成功了!老赵捧着样品,手都在发抖。
更令人惊喜的是,使用国产材料后,他们可以根据设备特性优化工艺,反而让产品性能比使用进口材料时又提升了10%。
这就是技术升级的意义。王教授也很兴奋,不仅要会用设备,还要能驾驭设备。
初战告捷,强子却看到了更深层的问题。
我们现在是解决了问题,他在总结会上说,但还要解决问题。
他提出了一个更大胆的计划:与材料研究所合作,研发专属于强胜的特种钢材。
这个提议遭到了部分管理层的反对。
我们是个五金厂,不是钢厂!
研发投入太大,风险太高!
做好本分就不错了,别想一口吃成胖子。
就连一向支持强子的阿梅都有些犹豫:这笔投入,相当于我们半年的利润。
但强子很坚持:没有自己的核心技术,永远只能跟在别人后面。
合作最终还是达成了。强胜出资金、出场地、出需求,研究所出技术、出人才、出设备。研发中心就设在强胜的新厂房里,王教授每周都会来指导。
研发的过程比想象中更艰难。第一个月,失败了十二次。第二个月,失败了二十三次。到第三个月,连研发团队都有些气馁。
要不,我们降低点标准?一个年轻研究员提议。
不行。这次说话的是老赵,要么不做,要做就做最好的。
这位老师傅现在成了研发中心的常客,他几十年的经验,往往能给
