a组成功烧结出合格陶瓷球的消息,像一股强劲的东风,瞬间吹散了笼罩在b组头顶最后的疑云,也彻底点燃了整个研部的激情。
最艰难的“卡脖子”
问题被攻克了!
这个胜利,意义远不止那几颗小小的白色滚珠,它向所有人证明了:只要有决心,有方法,哪怕是横亘在眼前的技术大山,也终有被夷平的一天!
在钱秉义教授的指导下,a组立刻开始了小批量的陶瓷球生产,他们要为第一台样机的装配,准备出足够多的、质量最可靠的“弹药”
。
与此同时,李晓宇带领的b组,也对那套“分段动平衡补偿算法”
进行了最后的优化和验证。
他们反复测试了十几次,每一次,软件给出的补偿方案,都能让测试转子在低下的平稳性,达到一个近乎完美的理论值。
这套“以软补硬”
的独门绝技,已经彻底成熟。
两大核心技术,均已取得决定性突破。
万事俱备,只欠“合体”
。
“同志们,”
李晓宇将a、b两组的成员召集在一起,他的声音里,带着一种压抑不住的兴奋,“是时候,让我们自己的‘孩子’,诞生了!”
他宣布,红星厂第一台高精度电主轴样机的总装配工作,正式开始!
样机代号——“红星一号”
!
总装配的地点,被定在了那间象征着工厂最高技术水平的恒温恒湿精密测量室里,以确保整个过程,在绝对无尘的环境下进行。
这一天,测量室的玻璃窗外,站满了人。
李建国、张建华、刘福贵……所有工厂的领导和核心骨干,都来了。
他们没有说话,只是静静地,透过玻璃,注视着里面那场神圣的“仪式”
。
室内,李晓宇和钱秉义教授,亲自上阵。
几位最优秀的年轻工程师,则在一旁担任助手,负责传递工具和记录数据。
气氛庄重而肃穆。
第一步,安装定子。
经过特殊绝缘处理的铜线绕组,被小心翼翼地嵌入主轴外壳,确保其绝对的同心度。
第二步,安装轴承。
那十几颗由a组亲手烧结出来的,洁白温润的氮化硅陶瓷球,被一颗一颗地,用特制的非磁性镊子,装入轴承内外圈。
每一个动作,都轻柔得如同在安放稀世珍宝。
第三步,安装转子。
那根经过b组“软件平衡”
的,闪烁着金属光泽的核心转子,被缓缓地、垂直地,插入定子和轴承的中央。
当它与轴承完美啮合的瞬间,出了一声极其清脆悦耳的“咔哒”
声。
冷却水路连接、密封圈安装、传感器内置……一道道工序,有条不紊地进行着。
当最后一颗螺丝,被李晓宇用扭力扳手,拧到指定的力矩时,他直起身,长长地舒了一口气。
一台外观或许还有些粗糙,但每一个核心零件,都凝聚着红星厂心血和智慧的,崭新的电主轴,静静地躺在了测试台上。
它,就是“红星一号”
!
最后的时刻,终于来临。
在所有人的注视下,李晓宇亲自连接好了电源和控制系统。
他的手指,悬停在测试台的启动按钮上,整个房间,安静得能听到彼此的心跳声。
他深吸一口气,按下了按钮。
一阵微弱的电流声响起,主轴在一阵轻微的抖动后,开始缓缓旋转。
控制台的显示屏上,转的数字,开始跳动。
“五千转……震动值o2g,温升2摄氏度,一切正常!”
王浩在一旁大声地报告着数据。
李晓宇的手,稳稳地推动着调旋钮。
“一万转!
震动值o3g,温升5摄氏度,在设计范围内!”
“一万五千转!
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